导管拔断故障排除
导管拔断或拔不出,其原因有埋深过大,时间长后造成混凝土初凝,引起摩擦阻力过大,螺栓拧紧力矩不足。可以通过加强测深,控制埋深来解决这一故障。
若导管断在混凝土中,则继续浇筑,权当加入钢筋;若导管断在混凝土外,则采用重插法,设置隔水栓,重下导管重新浇筑,前提同样是混凝土未初凝。
若用上述方法处理无效时,应及时将导管拔出,将已灌的混凝土吸出,抽出钢筋笼,重新清孔,并重新下钢筋笼、混凝土,若再无法处理时,只能按废桩对待。废桩情况应避免,实在无法避免,只得采用补桩的方法。补桩分两种,即原桩位上补和废弃原桩位上补。
原桩位上补可采用反循环钻机除去钻锥,用泥浆泵将泥渣及混凝土渣吸排出去,并采用清水清孔,在钻头上焊接十字钢钢骨架对原桩**面捣刮,然后下导管继续浇筑,以后加强检测。原桩位报废。一般要补对称两根,且无桩位,常采用原桩位上补一根,旁边再浇一根的方法。
故障现象:
旋挖钻机起动后主卷扬异常掉钻。
故障分析:
旋挖钻机起动后主卷扬异常掉钻。在钻机开机运行却无动作的情况下测制动压力,若压力值正常,则主卷扬减速机摩擦片损坏,浮动电磁阀卡滞,旋挖钻机维修,主卷扬平衡阀损坏等都能导致主卷扬异常掉钻。
故障原因:
1.摩擦片损坏;
2.浮动电磁阀卡滞;
3.主卷扬平衡阀损坏;
4.制动缸弹簧变形。
排故方法:
1.将制动油路堵上,提主卷扬,此时主卷扬无动作。可以判断摩擦片正常;
2.将浮动油管与平衡阀连接处的接口打开(梭阀连接处)不操作,发现仍然掉钻。排除浮动电磁阀的故障;
3.将压力表与制动油路用一个三通接头连接,做上提下放动作时压力达到正常范围,但压力无法正常回位,说明平衡阀有卡滞。调节制动溢流阀调制压力直到钻杆不下掉。此时提放钻杆,由于压力过低,制动摩擦片无法正常打开。将压力调至标准值,摩擦片能够打开,掉钻现象出现。将平衡阀拆洗,但仍无效果。平衡阀仍卡滞,无法正常工作,需更换;
4.更换新的平衡阀,钻机恢复正常。更换时注意:保证液压系统清洁度,防止污染。装好后测压正常再将钻机交付客户使用。
地下15m深度范围内为淤泥、砂层成为软地层,钻机只需配置一般的筒式钻头成孔即可,进尺速度比较快,每小时可以进尺15~20m,且钻头的磨损非常小,基本上不需要对钻齿进行维修和更换。但在软底层区域,尤其是砂层部位,容易出现塌孔现象,此时需加深孔内水位,加大泥浆的粘度,防止塌孔事故的发生。
当钻头钻进中1风化岩层时,普通的筒式钻头进尺速度边的非常缓慢,每小时进尺约1m左右,并且岩层对钻头磨损较大,钻头钻齿要经常更换。此时普通的筒式钻头不再适用,需更换成螺旋钻进行钻进,将岩层破碎后,再采用普通的筒式钻头将碎石取出即可。
进行硬底层钻孔施工时,每台钻机按工作效率至少配备相同直径的钻头2~3个,一个用于钻进时,其它备用钻头可以进行整修,不影响正常工作。